3月18日,方大炭素石墨化厂二车间告捷完工干雾抑尘步骤的技能改造,通过引入双气源供气体系有用保险了坐褥继续性,还杀青了明显的节能效益。据测算,该改造项目每年可节流电费2万余元,为企业绿色成长和降本增效供应了新规范。
据明白,石墨化厂二车间原有的干雾抑尘步骤采用一台75kW氛围压缩机供气,要紧用于车间返料功课时的喷雾降尘。然而,配料部环保装备脉冲式布袋除尘器依赖公司压缩氛围运转,当压缩氛围管途举行检维修时除尘器需停运,直接影响配料部的坐褥进度。为治理这一题目,车间技能团队历程深切斟酌,立异性地推行了双气源供气体系改造。改造后,体系可按照实质情景矫捷切换气源,当公司压缩氛围平常供适时,开启岔途阀门,闭塞压缩机供气阀门;当公司压缩氛围停用时,可切换至压缩机供气形式。
“这项改造相当于为车间的环保步骤装配了一套双保障。”石墨化厂二车间掌管人先容,“不单确保了配料部坐褥的继续性,还大大普及了环保步骤的运转安稳性。”值得一提的是,历久利用公司压缩氛围比拟75kW空压机更为经济,经测算,每年可节流电费2万余元,杀青了环保效益与经济效益的双晋升。(罗永岗邴永强)